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多金属选矿废水循环利用实践研究

1901   编辑:北方有色网   来源:中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司选矿厂  
2023-02-21 11:20:04
1.概述

红透山选矿厂是一座日处理量为2000吨的多金属选矿厂,主要有用矿物为、黄铁矿、磁黄铁矿和闪矿,其次还含有金、银等贵金属。选厂厂采用优先浮选流程,浮选顺序为依次浮选黄铜矿——闪锌矿——黄铁矿和磁黄铁矿,其中金、银被富集在铜精矿中。选矿过程中,根据铜、锌、硫及金、银的不同特性,浮选中需添加氧化钙、异丁基黄药、丁铵黑药、硫酸铜、2#油和11#油。选矿生产用水单耗为5—6吨/吨原矿,年消耗水量为410万吨。选矿厂所排出的废水,由于是采用浮选方法选矿后的废水,其中含有剩余浮选药剂及重金属等有害成分,直接排放会对环境造成较大危害;净化处理成本又比较大,会增加企业负担;如果能循环利用,不仅减少污染物排放,降低环境污染,而且节约生产用水,一举两得。但在多金属矿物选矿中,不同的有用矿物浮选所用的药剂各不相同,选矿废水中的剩余药剂很可能对选别过程造成负面影响,因此,多金属选矿废水循环利用一直是选矿专业的一大难题。红透山选矿厂经过大量试验研究,将选矿废水应用于生产,取得了很好的效果。

选矿废水成分表 表-1

选矿废水成分表 表-1

从红透山选矿废水中的成分看,悬浮物和化学需氧量COD都严重超标,PH值则低于标准值,铜、锌等重金属离子还在标准范围内。

2.小型试验

小型试验是生产试验的基础,可以为生产应用提供依据。我们用未加任何处理的选矿废水与原生产用水——大河水进行小型对比试验,考察选矿废水中的有害杂质对浮选指标的影响。由于硫浮选是红透山选矿厂的最后一道作业,在所添加的浮选药剂中,只有氧化钙对其有负面影响,而选矿废水的PH值偏酸性,有利于硫的上浮。因此,在试验过程中,仅对铜、锌进行了考察,试验结果见表-2。

大河水与选矿废水小型对比试验结果 表-2

大河水与选矿废水小型对比试验结果

从试验结果看,在选铜作业中,使用大河水时,铜精矿的品位和回收率都高于使用选矿废水,但用废水时,铜精矿中锌的损失少于大河水;在选锌作业中,用废水时,锌精矿的产率增大,精矿品位低,并且锌精矿含硫高,硫的损失高于大河水,而锌的回收率却远高于大河水。

考虑到选矿废水中的主要成分,可能是COD和重金属离子对浮选产生了影响,我们对选矿废水进行了处理,加入氧化钙并使其充分接触空气,降低COD和重金属含量,再次进行试验,试验结果见表-3。

大河水与选矿废水小型对比试验结果 表-3

大河水与选矿废水小型对比试验结果
从试验结果看,处理后的废水试验结果,铜精矿的品位和回收率都与大河水相当,而铜精矿含锌低于大河水,锌精矿品位也有所提高,可见,处理后的废水比较适合浮选。

3.生产试验

根据小型试验的结果,经过实地考察研究,决定进行生产试验。将选矿生产产生的废水全部集中于尾矿库中,在尾矿坝下修建曝气池,面积达530平方米,曝气池修成阶梯形,以使废水充分接触空气和有足够的沉淀时间,降低水中COD和悬浮物,曝气池下出口用管道与原有的供水井连接,采用原供水系统供生产用水。在磨矿过程中加入大量的氧化钙,调整矿浆PH值,兼顾降低有害重金属离子的影响。改造后,使用选矿废水进行了为期一个月的生产试验,生产试验结果见表-4、表-5。

生产试验结果 表-4
生产试验结果


生产试验结果 表-5

生产试验结果


使用废水期间现场表现为浮选泡沫有些粘,加上刮出产品金属量的增大,经常出现泡沫槽满槽现象,且铜泡发灰,不利于浮选工判断品位。从两者指标对比来看,使用废水期间铜原矿品位略高于大河水使用期间,锌原矿品位比生产水高0.358%;从精矿品位看,废水铜精矿品位比生产水低1.196%,锌精矿品位高0.655%;废水铜、锌精矿回收率分别比大河水高0.78%和2.6%。另外,从金属互含情况看,废水均低于大河水,但从尾矿含铜看,废水高于大河水,有可能是使用废水使这部分铜的可浮性降低。从以上指标分析看,除铜精矿品位外,其他指标废水均好于大河水。

综合上述指标分析,单从废水使用期间与前期使用大河水期间指标对比看,使用废水,铜、锌精矿回收率都有不同程度提高,锌精矿品位也有一定提高,且金属互含减少。

4.生产实践

红透山选矿厂在废水循环利用初期,选矿指标都比较好,但经过半年多的生产后,由于废水中的有害成分的积累,生产指标受到了一定的影响,主要表现在铜指标上,回收率较低。废水循环利用后,废水成分与之前未利用时的对比见表-6。从表上看,无论是COD、悬浮物,还是重金属离子都有了明显的升高。针对这一情况,在尾矿坝下又增加了一座曝气池,面积达4100平方米,增加了选矿废水的沉淀、曝气时间,进一步降低废水中的有害成分,并在生产过程中,针对选矿废水的特点,及其在生产中产生的现象,对现有的浮选药剂制度进行了调整。

选矿废水循环利用前后成分对比表 表-6
选矿废水循环利用前后成分对比表

1)减少捕收剂异丁基黄药用量

捕收剂异丁基黄药是浮选铜、锌、硫的共同的捕收剂,选矿废水中剩余的药剂主要还是黄药,根据生产中的浮选现象适当降低捕收剂黄药的用量,节约了选矿成本。

2)减少起泡剂的用量

选矿废水中剩余的起泡剂造成浮选泡沫粘性增大,根据这种现象,减少了铜、锌、硫浮选起泡剂的用量,在泡沫较粘时,锌、硫浮选甚至不用起泡剂。

3)减少捕收剂丁铵黑药用量

由于回水利用后,泡沫发粘,而黑药又具有一定的起泡性,因而需要降低黑药的用量。

4)白灰用量的变化

由于选矿废水PH值为5~6,偏酸性,所以在选矿废水使用之初,我们认为应该增加白灰的用量来提高矿浆PH值,并需要用白灰来消除矿浆中的有害离子。因此,在生产试验时,我厂的白灰用量曾一度增加,但是,经过一段时间生产运行后,在选锌过程中,由于白灰用量的增加,矿浆粘度增大,锌精矿品位不易控制,经常出现锌废品。因此,我们增加磨矿的一段白灰用量,降低或撤消二段白灰的添加,收到了很好的效果。

5)硫酸铜用量的变化

在选矿废水使用之初,由于白灰用量的增加,增大了硫酸铜的消耗,在降低二段白灰用量之后,硫酸铜用量也相应要降低。

5.效益分析

根据选矿废水的特点及生产变化情况调整药剂制度后,经过2011年的生产,这种药剂制度比较适合回水利用,生产指标有了很大提高,在精矿品位完成计划指标的情况下,铜回收率提高0.96%,年创效益362万元;锌回收率提高1.28%,年创效益129万元;降低了黄药、黑药浮选油和硫酸铜的消耗,年节约药剂成本100多万元,年节约生产用水270万吨,为企业多创效益726万元。

6.结论

红透山选矿厂生产的废水为多金属选矿废水,内含剩余浮选药剂及重金属离子,选矿厂认真研究了废水的组成,针对废水中对选矿生产有害的成分采取有效措施去除。经过一系列的小型试验和生产试验,将选矿废水成功循环应用于生产,并在生产中调整药剂制度,使选矿废水适合生产需要。红透山选矿废水循环利用于生产,不仅使选矿技术指标得到了提高,还节省了药剂消耗,节约了生产用水,年节约药剂成本100多万元,节约生产用水270万吨,为企业多创效益726万元;同时,所产生的社会效益更是不可估量,并且可以为其他类似选矿厂提供废水循环利用的依据,是一个有利于社会,有利于企业的改造项目。
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