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焦化废水膜分离浓水再浓缩减量技术

443   编辑:北方有色网   来源:北京首钢国际工程技术有限公司 北京市冶金三维仿真设计工程技术研究中心  
2025-08-06 11:23:52
焦化废水水质复杂,水体中的有机物较难降解,膜污染严重,造成膜分离浓水再浓缩减量化及废水回收利用十分困难。目前,焦化废水的处理方法主要包括芬顿氧化、催化氧化、气浮和生物处理等,但COD去除率较低,仅为60%~70%。普通的反渗透膜分离工艺的水回收率仅为50%~60%,膜污染严重。因此,需要寻求一种可靠的工艺来实现焦化废水膜分离浓水的再浓缩减量化,以实现焦化废水处理领域碳达峰的目标。

高级氧化可以高效降解有机物,例如臭氧催化氧化技术具有可去除难降解有机物、能耗低、有机矿化率高等优点。因此,很多焦化厂采用高级氧化法或其组合处理方式以提高COD去除率。焦化废水浓缩液中含有较高浓度的氯离子等无机盐和有机物,因此需要进一步进行减量化处理,而碟管式反渗透膜(DTRO)抗冲击负荷能力强,可以处理溶解性总固体(TDS)和COD较高的废水,膜组件抗污染能力强,膜通量高,浓盐水回收率可以达到80%,目前已广泛应用于高盐、高污染物含量废水的处理。

笔者采用臭氧+电催化氧化+碟管式反渗透膜(DTRO)工艺探究焦化废水膜分离浓水再浓缩减量化的可行性,分析臭氧+电催化氧化工艺对COD的去除能力,考察DTRO对焦化废水膜分离浓水的回收能力、有机物去除效果、膜污堵情况及清洗周期的影响,旨在为焦化废水的膜分离浓水再浓缩减量化工程提供参考。

1、材料和方法

1.1 进水水质

试验进水为某焦化厂产生的焦化废水膜分离后的一级反渗透浓水,TDS为17.42~19.05g/L,COD为208~255mg/L,氨氮平均浓度为191mg/L,总氮平均浓度为203mg/L,总磷平均浓度为1.58mg/L,pH平均为7.64,悬浮物平均浓度为2.2mg/L,挥发酚平均浓度为0.016mg/L,硫化物平均浓度为0.021mg/L,氰化物平均浓度为0.08mg/L,石油类平均浓度为0.35mg/L。

1.2 试验装置

在臭氧+电催化氧化+DTRO工艺中,臭氧氧化单元的有效容积为500L,采用空气源臭氧发生器。臭氧发生量为200g/h,控制臭氧氧化出水中的臭氧浓度小于0.5mg/L,经电催化氧化处理后出水臭氧浓度低于0.1mg/L,避免臭氧对DTRO的氧化;电催化氧化单元采用钛基复合电极,有效容积为1100L,电流为0~5000A,电压为0~5V,阳极的析氧电位高达2.1~2.4V。高压DTRO单元的处理能力为0.5~1.5m3/h,稳定产水压力等级为6.8MPa。臭氧+电催化氧化工艺主要实现对废水中COD的去除,DTRO膜分离主要是对浓水进行浓缩减量化,实现盐分的去除。工艺流程如图1所示。



1.3 分析项目及方法

采用pH及TDS在线分析仪监测pH及盐度;采用重铬酸钾法测定COD;采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮;采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮;采用钒钼磷酸比色法测定总磷;采用4-氨基安替比林分光光度法测定挥发酚;采用亚甲基蓝分光光度法测定硫化物;采用吡啶-盐酸联苯胺比色法测定氰化物;采用红外分光光度法测定石油类。

2、结果与讨论

2.1 进水量对COD去除率的影响

图2为不同进水量条件下COD的变化。可以看出,进水COD平均为238mg/L,当进水量为0.5m3/h时,经过臭氧氧化后,出水COD平均为102mg/L,再经电催化氧化工艺处理后出水COD低于37mg/L,最低可以降至30mg/L。当进水量提升至0.8m3/h时,臭氧氧化出水COD平均达到126mg/L,再经电催化氧化工艺处理后出水COD平均为39mg/L。当进水量提升为1.0m3/h时,臭氧氧化出水COD平均达到141mg/L,进一步经过电催化氧化后,出水COD平均为42mg/L,COD平均去除率达到82.36%。当进水量进一步提高至1.2m3/h时,臭氧氧化出水COD明显升高,平均值为183mg/L,进一步经过电催化氧化处理后,出水COD较之前明显上升,平均值为97mg/L,COD平均去除率仅为58.19%。可见,臭氧+电催化氧化工艺能够有效实现膜浓缩废水COD的去除;在特定反应器设计条件下,最大进水量维持在1.0m3/h较适宜,且可保证系统在运行经济的条件下仍保持较高的COD去除率。


2.2 高压DTRO回收浓盐水的效果

采用高压DTRO技术回收浓盐水,DTRO对COD的去除效果如图3所示。



由图3可知,DTRO进水COD为31~44mg/L,经DTRO处理后,出水COD平均为12mg/L,平均去除率可达68.49%。因此,DTRO可以通过膜分离进一步实现对废水中COD的去除,臭氧+电催化氧化+DTRO工艺对COD的平均去除率可达到94.96%。

经计算,进水TDS平均为18.24g/L,DTRO的回收率一直维持在76%~84.1%之间,平均回收率达到80.5%。脱盐率稳定在98%以上,回收水含盐量小于0.36g/L。普通的高压卷式RO膜在处理焦化废水时回收率一般小于70%。

图4为DTRO运行压力与膜通量的关系。可知,随着系统的长期运行,膜的运行压力逐渐增加,30d后,膜的运行压力出现明显上升的趋势,膜通量显著下降。这是由于浓缩液中的一些污染物附着在了膜表面,膜污堵加重,造成了膜通量下降,增加了膜的运行压力。普通的卷式膜在焦化废水处理中的运行时间较短,一般在1~2周左右,该DTRO的化学清洗周期为1个月,进行化学清洗后膜通量恢复至正常水平。



当进水量为1.0m3/h时,系统运行稳定后,水质检测结果见表1。经检测,臭氧出水、电催化氧化出水、DTRO出水的pH分别为7.66、7.74、7.70。由表1可知,臭氧+电催化氧化对COD、氨氮及挥发酚等均有明显的去除效果,DTRO进一步实现了污染物的分离,出水水质优于《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050—2017)中的再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质标准。



3、结论

臭氧+电催化氧化+DTRO工艺对COD的去除率达到94.96%,废水平均回收率达到80.5%,平均脱盐率达到98%以上,DTRO化学清洗周期不少于1个月且性能恢复好。臭氧+电催化氧化+DTRO工艺运行稳定,出水水质能稳定达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050—2017)中的再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质标准,可用于焦化废水膜分离浓水的再浓缩减量化。
声明:
“焦化废水膜分离浓水再浓缩减量技术” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
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