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榆林新材料集团攻克技术难关 成功试制7米级铝合金扁铸锭

2025-08-06 12:30:39 来源:榆林新材料
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简介:8月1日上午8时30分,随着20吨电解铝液精准注入熔炼炉,这场持续17小时的技术攻坚战正式打响。技术人员严格按照工艺要求完成五元合金配比,经光谱分析仪快速检测,合金成分一次达标。
8月2日凌晨1时35分,榆林新材料集团合金分公司传来捷报:历经三次连续铸造试验,首炉长度达7米的合金扁铸锭带负荷试车圆满成功。随着两块重达12吨的合格铸锭平稳下线,标志着该企业正式突破高端铝合金材料生产技术瓶颈,为进军航空航天、轨道交通等高端装备制造领域奠定坚实基础。

此次试制过程可谓一波三折。8月1日上午8时30分,随着20吨电解铝液精准注入熔炼炉,这场持续17小时的技术攻坚战正式打响。技术人员严格按照工艺要求完成五元合金配比,经光谱分析仪快速检测,合金成分一次达标。然而首次铸造时,流槽系统暴露出设计缺陷——长距离输送导致铝液温降达35℃,远超结晶器15℃的工艺容差,首次起铸仅维持8分钟便被迫中断。

当日18时40分二次试制期间,新问题接踵而至:塞棒液压系统突发压力波动,造成铝液流量不稳定,铸造进程再度受阻。面对双重考验,由12名技术骨干组成的攻坚小组迅速展开"会诊",通过红外热成像仪锁定流槽保温薄弱点,连夜改造加装陶瓷纤维保温层;同时对液压系统进行压力校准,建立双回路冗余控制机制。生产日志详细记录着每个决策节点:22时完成设备改造,22时45分完成工艺参数复核,23时13分第三次铸造正式启动。

在最终冲刺阶段,操作团队采用"三段式"精准控温策略:熔炼炉保持760℃±5℃,流槽全程维持720℃以上,结晶器水温严格控制在28℃。当铝液流经三级在线净化系统时,旋转除气装置以400rpm转速去除氢含量,陶瓷泡沫滤板有效拦截非金属夹杂物。技术团队在2米、4米、6米关键节点三次取样分析,结果显示Si、Mg、Cu等主元素偏差均控制在±0.05%以内,完全符合AS9100航空航天材料标准。至次日凌晨1时35分,随着最后一块铸锭完成激冷处理,这场跨越昼夜的技术攻坚战宣告胜利。

此次成功试制不仅验证了7米级扁铸锭生产线的工艺可行性,更形成了涵盖23项操作规范、17项质量管控点的标准化作业流程。据检测报告显示,铸锭表面平整度优于0.5mm/m,内部晶粒度达到ASTM 2级标准,完全满足高端客户定制化需求。
         
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